過程現(xiàn)象:
X年10月30日18時04分3A凝結水泵濾網(wǎng)堵,3B凝結水泵兩次備用狀態(tài)突然啟動,十幾分鐘后推力軸承溫度持續(xù)升高至91℃(第二次軸承溫度很快升至75℃停泵),軸承冒煙;
原因分析:
1) 油中帶水,因冷卻水管墊直徑較大,密封不嚴水進入軸承箱,同時更換冷卻水管時不注意水從軸承壓蓋與軸的密封處進入軸承室,運行初期泵旋轉中,油質不良但油與水并未分層,故障冷卻效果雖差,未造成燒瓦,當泵停止備用時,油水分層,積聚在底部,推力瓦大部分浸在水位形不成油膜,在啟動初期即很快燒毀,(溫度顯示并不高70)且造成油質進一步惡化,引起導瓦燒毀;
2) 檢修過程中換油時,電建放油未從底部放油絲堵放油,而是從推力軸承溫度變送器處放油,積水無法排出,油乳化造成推力瓦燒毀;
3) 凝泵推力軸承存在問題
4) 泵的安裝工藝存在問題
5) 油位過高,油溫較高;45-55mm即油標的1/4~1/3
6) 檢查冷卻水量設計偏低;
7) 閉式冷卻水進水與旁路調整門同時關閉造成冷卻水斷水
防范措施:
1) 加強油質檢查。
2) 倒泵時應注意觀察新啟動泵的運行狀況良好,方可停止運行泵。
3) 切停泵時必須解除聯(lián)鎖。
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